近日,山西某鋼鐵公司3#高爐涼爐檢修,該高爐配置三座頂燃式熱風爐,是鄭州安耐克實業有限公司于2010年承建的EPC工程項目,投產近10年來熱風爐系統各項技術指標運行平穩,單燒低熱值高爐煤氣,拱頂溫度不高于1320℃,送風平均溫度1200℃以上。利用此次高爐涼爐檢修的機會,安耐克技術團隊對熱風爐拱頂、格子磚等重點部位進行了詳細檢查。
熱風爐高溫區采用硅質材料,此次涼爐為配合高爐檢修,要求時間短,安耐克公司結合多年的操作經驗,采用快速涼爐的工藝,制定了12天的涼爐技術方案,涼爐結束,進爐對各部位狀況進行了深入觀察分析。
燃燒器混合室噴口無錯位掉磚,混合室球頂結構穩定(圖1);燃燒器燃燒室磚無脫落、無裂縫,燃燒器完全可滿足第二代高爐爐役使用要求。

圖1 燃燒器使用情況
蓄熱室高溫區使用硅質材料,采用安耐克專利產品高效37孔格子磚,進爐后在第1至5層格子磚拆除一個斷面,由安耐克團隊和業主方共同檢查后,判定格孔無變形、堵孔和粘結情況(圖2),熱風爐經過10年的連續運行,高爐煤氣、煙塵僅在第一層格子磚表面形成一層玻璃相(圖3),充分說明了硅質格子磚的優異抗渣化性能,同時也驗證了燃燒器空、煤氣混合充分,短焰燃燒,不存在格孔內的二次燃燒,蓄熱室現狀完全可滿足高爐二代爐役使用要求。


圖3 第一層格子磚無渣化
熱風出口組合磚無坍塌變形,熱風支管耐材、熱風管道三岔口下半圓組合磚和和上半圓澆注料經過10年的高風溫沖刷,都完好如初,無需維修,可滿足高爐二代爐役使用要求。

1、此次制定的硅磚熱風爐快速涼爐方案是非常成功的,用12天的時間成功涼爐,并反復再生產,說明硅質材料只要設計和操作得當,完全可以達到兩個高爐爐役的使用壽命。
2、該項目熱風爐系統的采用的燃燒器無移位防微爆噴口結構、拱頂(燃燒室)平砌結構、致密型硅質格子磚、多環互鎖熱風出口結構、熱風管道三岔口組合磚+澆注技術等多項專利和專有技術,經過10年的生產實踐檢驗,達到了預期的設計效果,體現了熱風爐高效、長壽、高風溫的技術特點。